產(chǎn)品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進(jìn)出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經(jīng)常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達(dá)到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
它的公稱加熱能力為136t/h冷坯,或加熱來自新連鑄機(jī)的熱坯163t/h。該加熱爐長29.8m,寬10.5m,裝有47個超低NOx燒嘴,使用天然氣作燃料,熱效率為57.2G煤/h。該加熱爐有7個獨立控制帶。兩個二級自動控制系統(tǒng)裝有幾種加熱曲線,它可根據(jù)不同的鋼坯尺寸、鋼種和鋼坯長度對燃燒嘴進(jìn)行控制。換熱器能吸收50%的煙氣余熱,并通過兩臺離心風(fēng)機(jī)將其變換成燃燒空氣。這些鋼坯采用進(jìn)料機(jī)從正面裝入爐內(nèi)加熱,然后在1200℃送到出口。
液壓油缸結(jié)構(gòu)性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當(dāng)缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結(jié)合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結(jié)合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當(dāng)缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進(jìn)油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當(dāng)加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當(dāng)或?qū)蛱着c活塞桿之間的間隙較大時,將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
這一問題也是通過9%Ni鋼的純凈化處理而得到完滿的解決。同時還大大改善了9%Ni鋼的焊接性。焊接不必預(yù)熱,焊后亦無須熱處理。對于厚度3mm以下的9%Ni鋼,焊前不必預(yù)熱,焊后亦無需熱處理。這對于大型(1萬m3以上)LNG儲罐的建造,具有十分重要的意義。把9%Ni鋼標(biāo)準(zhǔn)的化學(xué)成分和力學(xué)性能并與高純度9%Ni鋼相應(yīng)的性能進(jìn)行對比,它們之間的明顯差異。在高壓加氫裂化反應(yīng)容器中,由于工作溫度高于45℃,殼體材料必須采用2.25CrlMo或3CrlMo低合金抗氧鋼。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經(jīng)過熱處理后強(qiáng)度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機(jī)的)來說,當(dāng)其油溫升高后,應(yīng)在無負(fù)荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應(yīng)適當(dāng)停機(jī)降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
否則,將試樣放置在鋼板上,使標(biāo)線位于正上方。將另外兩個試樣旋轉(zhuǎn)12°和24°進(jìn)行試驗。開始試驗并記錄力和形變的值,形變可通過測量鋼板的位移得到,但若試樣壁厚變化超過1%,應(yīng)通過測量內(nèi)徑的變化得到形變數(shù)據(jù)。測試管材時形變應(yīng)至少達(dá)到3%,測試管件時形變至少達(dá)到4%。剛度計算:管材環(huán)剛度的計算按公式式中:F——管材3.%形變時施加的力,千牛;L——試樣長度,m;y——試樣3.%的形變,m。