產(chǎn)品詳情
我廠采用滾筒干燥機對礦渣、粘土、鐵粉等進行烘干,改造前存在產(chǎn)量低、煤耗高、熱效率低、電耗高、出機水分高且難以控制等問題 , 主要原因在于:(l)老式燃燒室加上人工加煤、清渣,必然引起煤燃燒不充分,熱量不能充分發(fā)揮,熱效率低,煤耗高;而且,燃燒與供熱 也不穩(wěn)定,進人烘干機的熱量波動較大,使被烘干物料的水分波動。(2)烘干機內(nèi)周向L型揚料板布料不均勻引起空洞,導(dǎo)致烘干過程熱交換 差,熱效率降低。滾筒干燥機http://www.hnxx001.com
綜合技改1.增設(shè)煤粉燃燒器我們在現(xiàn)有烘干機爐膛外增加一個CD一X中1000型高效多用旋流噴射煤粉燃燒器。該燃燒器的技術(shù)指標(biāo),工藝布 置見。由磨 煤噴粉機把煤粉磨細切向噴進燃燒器內(nèi)燃燒,鼓風(fēng)機(9-26No.6.3)分幾道切向風(fēng)管送風(fēng),進人燃燒器的煤粉渦流旋轉(zhuǎn)燃燒。由于 渦流旋轉(zhuǎn)燃 燒,使進人燃燒器的煤粉充分燃燒,熱量得到充分發(fā)揮,高溫氣流通過爐膛進人轉(zhuǎn)筒干燥機內(nèi)。這樣就解決了上述熱效率低和供熱波動 的問題。
2.效果采取上述措施后,人磨石灰石粒度明顯變小,人磨物料粒度的降低使磨機的粉磨效率大大提高,正常運轉(zhuǎn)得以保證,同時產(chǎn)量也從 45t逐步提高到50t,從而實現(xiàn)了生料生產(chǎn)的達產(chǎn)達效。 3.揚料板的改造傳統(tǒng)烘干機由于周向L型揚料板始終存在風(fēng)洞,熱效率低,我們在現(xiàn) 有烘干機內(nèi)組裝X型截面揚料板。截面X型揚料板在烘干機內(nèi)分層排列,進入烘于機內(nèi)的物料首先由周向L型揚料板帶起一定的高度,然后拋落揚 料,拋落后的物料進人中部X型截面揚料板內(nèi),物料從上層X型截面揚料板再次拋落下層X型截面揚料板,從而形成層層拋落揚料,延長了物料在 機內(nèi)停留的時間,增大了物料與熱空氣交換的機會,從而提高了滾筒干燥機的熱效率。
我廠烘干機改造后,生產(chǎn)能力提高近1.8倍,煤耗降低16%,每年約節(jié)實物煤1600t,價值10萬余元。同時大幅度降低了工人的勞動強度,改 善了工作環(huán)境。改造前后技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。滾筒干燥機http://www.fuhefeisb.com
注意的問題(l)選擇燃燒器時要注意與烘干機的技術(shù)參數(shù)相匹配。(2)X型截面揚料板要盡量選用輕質(zhì)耐磨材料(我們選擇用的是16Mn鋼 板 ),避免造成烘干機起動轉(zhuǎn)矩太大。