產(chǎn)品詳情
供應(yīng)天津德能泵業(yè)軸流污水泵失效分析及改造對(duì)策之二
1. 存在問題
污水泵自投用以來,因故障頻發(fā)導(dǎo)致多次非計(jì)劃停車,先是發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)油管進(jìn)水,運(yùn)行15?30天就會(huì)發(fā)生嚴(yán)重軸系振動(dòng),并伴隨著很大的噪音。拆機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),軸承室的潤滑油中含有部分污水和泥沙,滾珠和軸瓦損壞嚴(yán)重。7組唇形密封均出現(xiàn)不同程度的變形,與其配合的相應(yīng)軸頸部分也出現(xiàn)輕微磨損痕跡。雖經(jīng)多次維護(hù)并更換零件,均未能解決問題,被迫進(jìn)行改造。
2. 原因分析
從污水泵軸封結(jié)構(gòu)來看,軸封是由串聯(lián)的7件帶副唇的旋轉(zhuǎn)軸唇形密封和橡膠O形環(huán)兩部分組成[1]。旋轉(zhuǎn)軸唇形密封起到主要的軸向密封作用,防止污水通過軸向間隙進(jìn)入軸承室;O形環(huán)起到輔助的徑向和軸向密封作用,阻礙主軸與填料之間的介質(zhì)流通。根據(jù)檢修發(fā)現(xiàn)的問題來分析,軸封失效和軸承損壞是引起污水泵發(fā)生故障的主要原因[2]。
通常引起本類軸封失效的原因大致如下:1)軸徑向跳動(dòng),造成唇口追隨不良[3];2)唇口冷卻潤滑不良,接觸面因摩擦導(dǎo)致密封元件溫度過高,而使橡膠材料變軟,彈性下降,喪失密封性能[4];3)填料套與唇口過度磨損;4)所處理的介質(zhì)壓力過高,使唇形密封出現(xiàn)過大的柔性變形;5)介質(zhì)存在固體顆粒造成唇口過快磨損,導(dǎo)致密封失效[5]。
檢修時(shí)對(duì)各相關(guān)部件檢測結(jié)果表明:主軸運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),不存在偏心運(yùn)轉(zhuǎn);唇口潤滑良好,未出現(xiàn)過熱,這些因素尚不至于影響污水泵的正常運(yùn)行。各組唇形密封環(huán)唇口出現(xiàn)不同程度的磨損且密封環(huán)很容易產(chǎn)生變形,由此可以斷定:軸封失效是導(dǎo)致軸承損壞和污水泵故障的關(guān)鍵。
原軸封結(jié)構(gòu)僅采用橡膠唇形密封環(huán)作為主要軸向密封設(shè)施,隔斷污水進(jìn)入軸承室[6]。橡膠環(huán)本身存在著柔性高、剛度低,承壓能力低的特點(diǎn),在壓力作用下易出現(xiàn)過大的柔性變形[2],致使密封失效[7-8]。故障形成的過程中應(yīng)該是這樣:較高壓力的污水夾雜著泥沙直接到達(dá)唇形密封的端面,密封唇口的壓力過大,使最先接觸介質(zhì)的第一個(gè)唇形橡膠環(huán)出現(xiàn)變形,隨著壓力的持續(xù)導(dǎo)致過大的柔性變形,致使第一組密封環(huán)失效[9];介質(zhì)流過密封環(huán)進(jìn)入到第二組與第一組密封環(huán)的環(huán)腔,壓力介質(zhì)又作用到第二組密封環(huán)的端面,第二組密封環(huán)也因承受不了壓力介質(zhì)的作用而出現(xiàn)與第一組同樣過大的柔性失穩(wěn)。
隨著運(yùn)行時(shí)間的延續(xù),這種趨勢(shì)不斷增大,致使密封逐級(jí)失效,最后導(dǎo)致整個(gè)軸封全部失效[10],使得大量的污水夾帶泥沙等顆粒進(jìn)入密封唇口的接觸面,加劇了接觸面的磨損。因軸封失效,污水夾帶泥沙穿過密封進(jìn)入內(nèi)護(hù)管內(nèi)而與潤滑油混合,混有污水的潤滑油進(jìn)入到軸承室,惡化了軸承的工作狀態(tài)。軸承在含有污水和泥沙潤滑油情況下高速旋轉(zhuǎn),很快損壞。
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