產(chǎn)品詳情
開封火電廠2號(hào)爐系武漢鍋爐廠制造的WG2-230170-2型次高壓煤粉爐。由于生物質(zhì)燃燒機(jī)結(jié)構(gòu)和設(shè)缶缺陷等原因,燃燒不穩(wěn)定,鍋爐呈正壓運(yùn)行,鍋爐熱效率偏低.為改善燃燒,提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)性以及低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)定性,河南省電力試驗(yàn)研究所、開封火電廠、西安交通大學(xué)、武漢鍋爐廠共同進(jìn)行了試驗(yàn)研究,于1986年5月將2號(hào)爐生物質(zhì)燃燒機(jī)改為“一次風(fēng)不對(duì)稱夾心風(fēng)式生物質(zhì)燃燒機(jī)”。該爐經(jīng)過以夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)為主的綜合技術(shù)改造后,實(shí)現(xiàn)了負(fù)壓運(yùn)行;鍋爐熱效率比改造前平均提高4%,鍋爐調(diào)峰性能得到了提高,在60%以上負(fù)荷時(shí)能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定燃燒.
一、鍋爐存在的問題
該爐額定蒸發(fā)量為230t/h,過熱蒸汽壓力為7 0kgf/cm2,過熱蒸汽溫度為485℃。原設(shè)計(jì)配sOMW汽輪發(fā)電機(jī)組,后因汽輪機(jī)經(jīng)常發(fā)生斷葉片等事故,只得降至出力40MW運(yùn)行。
該爐原設(shè)計(jì)燃用新密貧煤,實(shí)際燃用以新密貧煤為主的新密貧煤和義馬煙煤的混煤。由于煤場(chǎng)設(shè)備等問題,不能做到按比例摻燃,甚至出現(xiàn)全燒新密貧煤或義馬煙煤的情況。該爐生物質(zhì)燃燒機(jī)采用均等布風(fēng)方式(見圖1),一次風(fēng)與二次風(fēng)交錯(cuò)布置,不適應(yīng)新密貧煤的燃燒。投運(yùn)韌期,燃燒很不穩(wěn)定,經(jīng)常滅火,后來經(jīng)過調(diào)整,情況有所改善,但因鍋爐常在較低負(fù)荷下運(yùn)行,燃燒仍不穩(wěn)定,當(dāng)負(fù)荷降至35MW及以下時(shí),燃燒惡化,需投油助燃。此外,由于低溫段空氣預(yù)熱器磨損、腐蝕嚴(yán)重,以及除塵器積灰多,煙道阻力大,運(yùn)行時(shí)爐膛呈正壓,一般為5mn7H:O,有時(shí)甚至高達(dá)lOmmH:O。由于送風(fēng)加不上,爐內(nèi)缺氧燃燒,爐膛出口過??諝庀禂?shù)僅為1.1左右(設(shè)計(jì)值為1.25),加之一、二次風(fēng)配風(fēng)不合理,使得飛灰可燃物偏高,一般在10~15%。煙道漏風(fēng)嚴(yán)重,排煙熱損失很大,約高達(dá)8%左右。因此,鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較薹。該爐汽溫不易控制,特別是當(dāng)一臺(tái)制粉系統(tǒng)運(yùn)行,再啟動(dòng)另一臺(tái)制粉系統(tǒng)時(shí),汽溫極易偏高,控制不好,就造成汽溫急劇變化,多次因汽溫超限引起汽機(jī)打閘,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行。
二、燃煤特性試驗(yàn)研究
根據(jù)該爐燃用的煤種,為了確定夾心風(fēng)燃燒器的合理結(jié)構(gòu)和空氣動(dòng)力參數(shù),通過示差熱天平研究了燃煤的燃燒特性,并在煤粉燃燒試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行了試驗(yàn)。圖2為燃煤的微分熱失重分析曲線。
從圖2可以得到如下主要結(jié)果:揮發(fā)分析出溫度<200℃;失重率0.62mg/min;燃燒放熱高峰時(shí)的溫度7:400℃;單位重量固定碳燃燼時(shí)間4.6min/mg。從上述試驗(yàn)結(jié)果可以看出:以新密貧煤為主的燃燒圖中,存在著明顯的揮發(fā)分析出區(qū)及焦碳燃燼區(qū)。揮發(fā)分的析出是在比較低的溫度區(qū)內(nèi)完成的,但是燃燼時(shí)間相對(duì)拖得較長(zhǎng),所以在組織燃燒時(shí),要充分重視煤粉的后期燃燒工況的組織,以提高燃燼率.
在每小時(shí)耗煤量為lsOkg的煤粉燃燒試驗(yàn)臺(tái)上,采用一次風(fēng)不對(duì)稱布置的夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)進(jìn)行了模擬試驗(yàn)。結(jié)果表明,夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)能夠較好地適應(yīng)以新密貧煤為主的燃燒,并有較好的燃燼率。當(dāng)夾心風(fēng)與一次風(fēng)的動(dòng)壓比從0增至1.89時(shí),飛灰可燃物從3.04%降到2.07%,這說明夾心風(fēng)在煤粉氣流著火后,從一次風(fēng)內(nèi)部適時(shí)地補(bǔ)氧,并加強(qiáng)了后期湍動(dòng),較好地組織了煤粉的后期燃燒工況,取得了顯著效果。因此,對(duì)這種燃燒特性的煤種,夾心風(fēng)與一次風(fēng)動(dòng)壓的比值可以采用1.5~2.O。同時(shí),從試驗(yàn)爐的生物質(zhì)燃燒機(jī)區(qū)觀察孔可以看到,在煤粉氣流著火前,向火側(cè)與背火側(cè)一次風(fēng)射流之間存在一個(gè)明顯的未混合三角區(qū)。射流出口后,無因次距離I/B =1.0時(shí)(B為噴口寬度,Z為距噴口之距離),火焰溫度已達(dá)到893.5℃,因而當(dāng)戈對(duì)距離Z/B≥1.0時(shí),燃煤能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定著火和然燒。
三、生物質(zhì)燃燒機(jī)的設(shè)計(jì)與改進(jìn).,
根據(jù)對(duì)燃煤特性的試驗(yàn)研究,并考慮到實(shí)際燃煤情況,在設(shè)計(jì)夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)時(shí),應(yīng)使其在燃用新密貧煤時(shí)燃燒穩(wěn)定,燃用義馬煙煤時(shí)爐膛不結(jié)大焦,為此,確定采用一次風(fēng)不對(duì)稱布置的夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī),這樣可以充分發(fā)揮向火側(cè)一次風(fēng)的著火優(yōu)勢(shì),并在一次風(fēng)著火后從內(nèi)部及時(shí)供氧,加強(qiáng)湍流混合,強(qiáng)化燃燒,提高爐內(nèi)溫度及煤粉燃燼度。一次風(fēng)采用集中布置,每個(gè)生物質(zhì)燃燒機(jī)有2個(gè)一次風(fēng)口,其間分別不對(duì)稱布置一個(gè)夾心風(fēng)口;4個(gè)二次風(fēng)口,其中上二次風(fēng)口向下傾斜3。;三次風(fēng)放在最上層,向下傾斜5。。每個(gè)二次風(fēng)管上都有調(diào)節(jié)擋板。圖3為改造后的夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)布置示意圖。
改造設(shè)計(jì)時(shí),鍋爐蒸發(fā)量按200t/h,熱風(fēng)溫度為340℃,燃用貧煤時(shí)的鍋爐效率按88%計(jì)算,生物質(zhì)燃燒機(jī)的特性如,附表,
生物質(zhì)燃燒機(jī)的特性
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┃ 一次風(fēng) ┃ 23 ┃ 27.4 ┃ 226 ┃
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┃ ┃上上二次風(fēng) ┃ ┃ 25 ┃ ┃52.4 ┃ ┃
┃ ┃上中二次風(fēng) ┃ ┃ 23 ┃ ┃51. 9 ┃ ┃
┃=次風(fēng) ┃中二次風(fēng) ┃ 45 ┃ 21 ┃ 50. 21 ┃51. 2 ┃ 330 ┃
┃ ┃下二次風(fēng) ┃ ┃ 22 ┃ ┃48.4 ┃ ┃
┃ ┃夾心風(fēng) ┃ ┃ ┃ ┃51. 2 ┃ ┃
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┃ 三次風(fēng) ┃ 28 ┃ 57 .12 ┃ 80 ┃
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┃ 漏 風(fēng) ┃ 4 ┃ ┃ ┃
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該夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)的設(shè)計(jì)以燃用貧煤為主,同時(shí)也考慮到燃用混煤和全燒義馬煤的情況。義馬煙煤雖然容易著火,但由于灰熔點(diǎn)低.煤的結(jié)焦性強(qiáng),因此在設(shè)計(jì)中又作了如下考慮:
( 1)縮小假想切圓直徑,即由原來的+700mm改為+540mm;(2)在兩個(gè)一次風(fēng)口之
11間增加1個(gè)中二次風(fēng);(3)適當(dāng)加大兩個(gè)一次風(fēng)口的距離。與此同時(shí),還更換了低溫段空氣預(yù)熱器,除塵器進(jìn)口加裝斜棒柵,其出口由切向引出改為蝸殼引出,除塵器進(jìn)、出口煙道作了適當(dāng)改造,并對(duì)爐頂及四周爐墻密封進(jìn)行了改進(jìn)。
四、鍋爐冷態(tài)試驗(yàn)
2號(hào)爐作了以夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)為主的改進(jìn)后,進(jìn)行了冷態(tài)空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí),啟動(dòng)送、引風(fēng)機(jī),將各股射流的噴口速度按冷熱態(tài)相似原理調(diào)整到冷態(tài)?;?,并維持一定的膛負(fù)壓,然后按投、停夾心風(fēng)工況分別在爐內(nèi)下一次風(fēng)口中心平面的縱橫十字座標(biāo)點(diǎn)上,用DF-VG型多通道電子風(fēng)速儀進(jìn)行速度場(chǎng)測(cè)量,并藉此描繪出爐內(nèi)氣流所形成的切圓狀況。
試驗(yàn)結(jié)果表明:四角氣流在爐內(nèi)形成逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)的切圓,形狀呈橢圓形,長(zhǎng)軸在爐膛寬度方向。投夾心風(fēng)時(shí),氣流切圓直徑約2018mm;停夾心風(fēng)時(shí),氣流切圓直徑約2623mm,分析認(rèn)為,投夾心風(fēng)后,由于夾心風(fēng)氣流的引射作用,加強(qiáng)了一次風(fēng)射流的剛性,因而氣流切圓直徑較停夾心風(fēng)時(shí)要小些,這不僅增加了燒調(diào)節(jié)的手段,而且對(duì)于減輕或避免氣流的貼壁都是有利的。
五、鍋爐熱態(tài)試驗(yàn)
熱態(tài)試驗(yàn)的重點(diǎn)在于:(1)研究夾心風(fēng)對(duì)鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性的影響;(2)研究夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)的低負(fù)荷穩(wěn)燃性能。熟態(tài)試驗(yàn)時(shí),在一次風(fēng)率調(diào)整試驗(yàn)、二次風(fēng)配風(fēng)方式試驗(yàn)及過量空氣系數(shù)試驗(yàn)之后,確定了較好的二次風(fēng)配風(fēng)方式,一次風(fēng)速及過量空氣系數(shù)數(shù)值,并進(jìn)行了夾心風(fēng)與一次風(fēng)不同動(dòng)壓比情況下的鍋爐效率試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:
。1.通過以夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)為主的綜合技術(shù)改造后,鍋爐效率可達(dá)91.46%,平均效率在91%左右,較改造前效率提高約4%。隨著夾心風(fēng)與一次風(fēng)動(dòng)壓比的增加,熱效率是增加的,但夾心風(fēng)過大,對(duì)鍋爐效率也有一定影響。試驗(yàn)表明,投夾心風(fēng)比停夾心風(fēng)鍋爐效率約提高1.0%。
鍋爐在40MW負(fù)荷時(shí),當(dāng)夾心風(fēng)與一次風(fēng)動(dòng)壓比(噴口處)在1.16~2.26的范圍時(shí),鍋爐效率均可達(dá)到91%左右。當(dāng)動(dòng)壓比過大時(shí),效率又略有降低,這主要是由于夾心風(fēng)速的增加,對(duì)一次風(fēng)的引射作用增加,使著火點(diǎn)距噴口的距離略有增加,致使離開爐膛的未燃成份有所回升。鑒于夾心風(fēng)與一次風(fēng)動(dòng)壓比在較大范圍內(nèi)均能保持較高的鍋爐熱效率,這對(duì)于運(yùn)行調(diào)整是很方便的。
2.在夾心風(fēng)與一次風(fēng)動(dòng)壓比的調(diào)節(jié)范圍內(nèi),投、停夾心風(fēng)對(duì)爐膛溫度水平有一定影響,即投夾心風(fēng)可使?fàn)t膛溫度上升約50℃。分析其主要原因在于:當(dāng)射流著火后,夾心風(fēng)能迅速地向已著火的煤粉氣流擴(kuò)散,使燃燒逮度增加,從而也使?fàn)t膛溫度提高。一般情況下,燃燒速度與燃盡率相一致,從而表現(xiàn)為飛灰可燃物下降,鍋爐效率明顯提高。
3.該爐原來在35MW時(shí),常需投油助燃,且汽溫、汽壓不穩(wěn);本次試驗(yàn),當(dāng)負(fù)荷降至30MW時(shí),不需投油助燃,汽溫、汽壓穩(wěn)定。采用夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)后具有良好的低負(fù)荷穩(wěn)燃性能。
六、改進(jìn)后的效果
1.通過以夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)為主的綜合技術(shù)改造后,由于燃燒穩(wěn)定并減少了煙道漏風(fēng)和煙道阻力,在引風(fēng)機(jī)擋板僅開so06左右的條件下,保證了爐膛負(fù)壓在- 2~- 5mrrjIzO間變化,實(shí)現(xiàn)了鍋爐負(fù)壓運(yùn)行。
2.夾心風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)改造后,一、二次風(fēng)配風(fēng)合理,夾心風(fēng)及時(shí)補(bǔ)氧,特別是后期擾動(dòng)大,燃燒比較強(qiáng)烈,飛灰可燃物明顯下降,一般為
6~9%。加之煙道漏風(fēng)減少,排煙熱損失降低,鍋爐效率由改前的87%提高到91%,每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約5880t。
3.低負(fù)荷燃燒穩(wěn)定。改造前,當(dāng)負(fù)荷降至35MW或當(dāng)兩臺(tái)給粉機(jī)跳閘時(shí),燃燒惡化,必須投油助燃。
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